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刘宗社:勇闯天然气净化“无人区”的先行者

来源: | 日期:2023-10-18 10:20:17 | 访问:次 | 字号:

9月28日,西南油气田天然气研究院硫磺回收技术研究室主任刘宗社,在天然气固体脱硫试验装置前忙碌,由他主持的羰基硫水解技术助力万州净化分厂装置平稳运行。

“羰基硫水解率大于99%,反应温度低于国外同类技术40℃,成功!”2022年11月2日,羰基硫水解技术工业生产装置在天然气净化总厂万州分厂一次投产成功,可减少燃料气消耗100万方每年,减少二氧化碳排放12320吨每年,增加经济效益1220万元每年,实现了我国在该领域“零”的突破。

消息传来,现场响起了热烈持久的掌声,人们走上前去,恭喜该技术现场试验项目负责人刘宗社。“不容易,太不容易了,谢谢大家!这是团队共同努力的结果。”刘宗社动情地说,抱拳对大家表示感谢。

时光回溯到2018年,时值GB 17820-2018《天然气》刚刚发布,新规将商品气总硫含量由200毫克每立方米降到20毫克每立方米。含量一下子降低了十倍,好比把成绩从60分的及格分提升到100分的满分,对于我国当时的天然气净化技术来说,挑战艰难又巨大。

“铁人”王进喜曾说:“应当能为革命挑更重的担子,能在最复杂的环境里艰苦工作,能在最困难的时候顶上去。”刘宗社勇敢接下了这个尚无人尝试的任务,他决定结合自己早期技术储备研发成果,申报羰基硫水解技术现场试验项目,将实验成果通过中试装置验证并推向工程化。

现场试验需克服常压下实验室干净气质组成与现场高压下复杂气质组成的区别,及装置长周期运转下催化剂性能稳定性难题,实现工程化应用并非易事。

日复一日,没有收获,但他从未言弃。两年间,办公桌前几十万字的参考文献、几万字的设计文件、改了N版的设计图纸已摞起半人高。

“对我们来说,遭遇失败是常事。虽也会沮丧,但排除错误的过程就是迈向成功的过程”2020年5月,在克服系统升压过程管道裂纹、流量计失调等重大风险后,装置内压力成功升至工作压力5.3兆帕。这意味着硫磺回收专业方向首次完成了从常压到高压的巨大挑战。

还未来得及高兴,能否稳定运行成了摆在这个团队面前的新关卡。

“任何一项科研成果都是细致严谨实干出来的。”刘宗社神情坚定道。在接下来的连续试验里,这支团队频繁往返于万州现场。刘宗社更一度驻扎现场试验数月,每条试验内容,他都要反复验证试验分析数次以确保数据可靠性。因为来的次数过多,现场附近的小狗从对他狂吠,到后来摇尾亲热,已把他当成了老朋友。现场试验装置历经十余个苛刻条件试验和稳定运行16000余小时,获取脱硫工艺及分析数据20000余组,为工业生产装置设计和建设打下坚实基础。

工业生产装置运行近一年,净化厂装置今年的性能考核结果显示,羰基硫水解率达到99.69%,反应器出口羰基硫含量小于等于0.3毫克每立方米,标志着国内首套自主研发的天然气羰基硫水解技术获得成功应用,整体技术达到国际先进水平。

时光如梭。一路走来,他作为主研参加国家级项目2项,股份公司级项目6项。发表论文15篇,制修订标准10项。形成软件著作权1项,集团公司自主创新产品3项,股份公司技术秘密5项,合著专著1本,获集团公司科技进步一等奖2项,公司科技进步一等奖3项。

人生在勤,不索何获。在科研创新的土地上锚定坐标,以精益求精的匠心,久久为功的耐心,努力为清洁能源事业、为国家做出自己的贡献。这是他,也是每个西南油气田天研人不断科研攻坚的驱动力。(作者:胡婷婷)


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